智能設備“入井”激活生產(chǎn)新動能
2025-06-05 16:11
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近日,東源恒鼎煤業(yè)河興煤礦主通風系統(tǒng)完成智能化升級改造,成功在云南省煤炭行業(yè)投用首套FCZNo24.5/900型智能主扇風機。這不僅是關鍵設備的更新?lián)Q代,更以“智能中樞”重構礦井通風能力,在安全、效率、產(chǎn)能、成本等多維度釋放顯著效益,為集團所屬煤礦企業(yè)提供了實踐樣板。
智能裝備驅動技術革新
調(diào)控革新。告別傳統(tǒng)耗時1天的人工拆解調(diào)風,通過PLC智能控制系統(tǒng),僅需5-10秒即可一鍵完成風量精準調(diào)節(jié)。改造后風量提升至7793m3/min,調(diào)控效率躍升98%,開機零角度啟動設計大幅降低電機負荷。
結構優(yōu)化。電機外置配合軸承箱獨立支撐設計,顯著延長設備壽命30%,提升巡檢效率50%,降低故障率40%,年運維成本節(jié)約30萬元。
安全升級。集成雙重過載保護、軸承溫度預警等10項智能安防設計,搭配10秒自動倒機系統(tǒng)(成功率100%),徹底消除了人工倒機失誤導致的瓦斯超限風險,實現(xiàn)改造后瓦斯事故“零發(fā)生”的安全目標。
綠色高效。運行功率顯著降低,年節(jié)電達127.25萬度;噪音有效控制,同步滿足環(huán)保與節(jié)能需求,年節(jié)能降本效益突破百萬元。
集成緊湊。整機尺寸縮小30%,節(jié)省安裝空間,調(diào)試時間從7天壓縮至3天。
效率躍升與產(chǎn)能釋放
智能風機的投用,深刻改變了礦井作業(yè)模式:操作效率倍增。倒機流程從“3人30分鐘”變?yōu)椤?人3分鐘一鍵操作”,人力需求減少66%;調(diào)風操作從“多人耗時1天”縮短至“單人10秒完成”,響應速度提升144倍。運維模式變革。風機12項核心參數(shù)實時精準監(jiān)測(誤差±2%),構建“監(jiān)測—調(diào)節(jié)—診斷”閉環(huán),實現(xiàn)遠程監(jiān)控24小時無人值守,運維人力成本下降50%??煽啃燥w躍。設備故障率大幅降低,等效生產(chǎn)時間年增300小時,設備綜合效率(OEE)提升25個百分點。
高效穩(wěn)定的通風系統(tǒng)成為產(chǎn)能釋放的強勁引擎:作業(yè)時長增加,通風穩(wěn)定性提升使單班作業(yè)時長有效增加1.5小時,月均作業(yè)天數(shù)增加。產(chǎn)能顯著提升,風量精準調(diào)控保障了復雜地質條件下的開采連續(xù)性,單月原煤產(chǎn)量提升8%,年新增產(chǎn)能約12萬噸,相當于新增一個中型采區(qū)。綜合成本下降,疊加年節(jié)約用電64.88萬元、運維降本30萬元及產(chǎn)能提升效益,經(jīng)濟效益顯著。
從“人工粗放操作”到“智能精準控制”,河興煤礦通過“工藝變革—工效提升—產(chǎn)能釋放—成本優(yōu)化”的閉環(huán),成功打造了“安全更可靠、效率更突出、成本更優(yōu)化”的智能化轉型新路徑,為集團高質量發(fā)展提供了可復制的實踐經(jīng)驗。